close

總經理與副總指示,要我放心去做,別擔心!

第三次進行檢修,備料:

1、再進一部壓縮機,不加環保油,牙口墊片與避震墊要附上。

2、POE 32 等級環保油一公升四瓶。

3、乾燥過濾器兩只,Castel DF316/5。

4、冷媒管路清洗劑,重量 10Kg/22lb,說內部加壓至 200PSI。

5、R407C 冷媒一桶,淨重 11.3Kg/25lb。

6、轉接銅牙頭,5分轉 4分!

7、三分 PU 管。

8、背膠保溫材料。 

9、積熱電驛(加入這顆很重要)。

 

● 第三次的檢修做法: 

等待壓縮機到貨期間,我先拆除乾燥過濾器檢查狀況,

靠近板熱端使用真空泵浦抽出;靠近膨脹閥端讓空氣進入,

這空氣是經一箱體內有乾燥劑,蒸發器冷排再加熱處理,

就這樣循環做了三個白天,希望能讓冷媒管路的濕氣排出!

壓縮機到貨後,即開始進行檢修與安排流程,

1、拆除故障的壓縮機。

2、使用冷媒管路清洗劑沖洗冷媒管路。

3、藥劑清洗後,使用真空泵浦抽吸管路約 20分鐘。

4、再使用 R407C 沖洗冷媒管路。

5、使用真空泵浦再抽吸管路約 20分鐘。

       ( 排氣管路拉出窗外排氣 )

6、新壓縮機加入 POE 32 環保油。

7、安裝壓縮機,新避震腳墊,螺絲扭力 12Nm!

8、安裝乾燥過濾器,Castel DF316/5。

9、真空泵浦抽吸二個白天時間,高低壓端多處輪抽。

10、真空佔壓超過 60小時,確定沒洩漏壓力沒變。

11、充填冷媒八分量,開機試運轉 (週一)。

12、試車觀察與調整膨脹閥開度 ( 原始位置要記錄清楚喔!)。

13、週一中午運轉使用至週五早上,期間都正常,唯出風較高些。

再進行下一階段的檢修流程:

a、使用真空泵浦排放冷媒,排氣管路拉出窗外排氣 。

b、更換乾燥過濾器,Castel DF316/5。

c、檢查換下的乾燥過濾器,是否有水氣或是過多的油殘留內部,

      結果良好,與先前的比,乾淨太多了!

d、真空泵浦抽吸六個小時時間,高低壓端多處輪抽

e、真空佔壓超過 60小時,確定沒洩漏壓力沒變

f、充填冷媒 100% / 5.2kg,開機試運轉 。

g、壓縮機啟動運轉時間,監測運轉電流與低壓壓力。

h、低壓壓力稍有不足,再補些冷媒。

i、持續監測運轉電流與低壓壓力值,並增加紅外線感溫槍監測、

     壓縮機吸入端、近高壓排放端、乾燥過濾器兩端等溫度值。

j、監聽壓縮機的運轉聲音,數日來可有變化或異音!

連續運轉四天,卻又突然發生異常,積熱電驛完全沒動作,

壓縮機的 NFB(40A) 跳閘,測量壓縮機線圈,R-T 還算正常(2.24Ω),

S-T 與 T-R 值流阻值已飆高,分別是 27.9Ω、27.5Ω

壓縮機再度故障燒毀!

第二部與第三部壓縮機都是白天運轉查無明顯異狀,發現故障的時間,

都是隔天一早上班,業主發現機房溫度較高,壓縮機不動作,

也就是這兩次故障都是發生在下班後至隔天的夜間時段,

第二部壓縮機內部明顯有材料鬆脫,搖晃有聲音;

第三部壓縮機內部也是一樣的情況,我決定切開壓縮機研究原因,

原本以為是電磁接觸器不良,造成缺相燒掉壓縮機,

切開壓縮機後才恍然大悟,是液擊(液壓縮)損壞壓縮機的,我的天呀!

與原判斷的造因差很大,夜間發生液擊才是真相! 

老實說,換了三部壓縮機,我經手搞壞兩部,哪能完全不在意,

我的壓力很大,全身細胞都擴張了,如何才能處理好? 

 

● 統計本案準備的設備與材料

1、新購的真空泵浦 0.5HP!

 

2、第一次使用的冷媒管路清洗劑,重量 10KG!

 

 

3、灌冷媒不是第一次,卻第一次使用 R407C 冷媒!

 

 

4、第一次購買轉接銅牙頭,5分轉 4分,還有三分 PU管!

  

 

5、POE 環保油,黏度 32!

 

 

6、乾燥過濾器,Castel DF316/5!

 

從入口端看進去的相片,一顆顆乾燥材! 

 

7、壓縮機低壓、高壓牙口墊片,35/38mm 與 22/25mm(內圓/外圓)。


 

8、買了原廠用 DANFOSS 乾燥過濾器,因換了喇吧口無法安裝。


 

9、2mm 厚背膠保溫棉! 

 

10、增設積熱電驛,士電 TH-P20!

 

 

● 檢修過程問題整理

 1、第一手沒檢修完成的廠商,換上與原廠不同的元件,有三樣:

   a、熱力膨脹閥,輸入口與輸出口直徑較小些

   b、冷媒玻璃視窗。

   c、乾燥過濾器。 

2、熱力膨脹閥感應球的感應毛細管太短,只有 1.5米,安裝位置與原廠不同,

      第一手廠商安裝距離蒸發器出口端銅管較遠處,位置也不正確,

      A 先感應到 B的蒸發器回流管; B 卻是先感應到 A的蒸發器回流管

3、膨脹閥開度未配合調整開度,這不好校準,卻非調整不可!

4、POE 油的填加量太多了(3.5L以上),都高於 3.25公升!

5、R407C 冷媒資料是寫 5.2KG/MAX.,我明顯加太多了,

      後續找到當年驗收資料,三部加 5.0KG;一部加 4.9KG!

6、板式熱交換器更換新品,結果散熱效果優於原有舊機,

      夜間冷凝溫度會更低,回氣就可能帶液!

7、四部 CRAC 的冷卻水三通比例閥都故障很久了,都採全量通過水流,

      原有舊機板式熱交換器較髒,散熱效果不如新品,新舊板熱的出水溫度,

      相差 3度上下 ( 2-4 度)!

8、曲軸加熱帶無法有效加熱,因為業主將平均 33度的熱通道空氣,

      在下班後使用電風扇往這 CRAC2 直吹,造成該機壓縮機不會停止,

      溫度設定是低於 24度,壓縮機停止運轉,高於26度啟動,

      電風扇直吹帶來高於 25度的回風溫度,壓縮機就無法停止,

      曲軸加熱帶是設定壓縮機停止時才會加熱,這情況下幾乎就不加熱了!

9、部分材料非原廠 + 冷凍油較多 + 冷媒較多 + 膨脹閥動作不正確 + 

      新品板熱散熱太好 + 人為錯誤的回風條件 + 曲軸加熱帶無法加熱,

      以上各項事件的推疊後,就造成白天觀察與測量還都正常的機器,

      下班後就產生液擊現象,最終擊破渦捲轉盤,產生劇烈震動,

      破碎金屬劃破馬達線圈,造成短路,NFB 就跳閘!  

       

以上缺失與現況,我只能思考對策,如何處理與解決,

等待第四部壓縮機的到來,我還是先去附近的土地公拜拜,

祈求恩賜處理與解決本案的智慧。 

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 chenken168 的頭像
    chenken168

    chenken168

    chenken168 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()